Análisis comparativo de desempeño entre control PID y lógica difusa para un sistema de levitación neumática
Este trabajo presenta el diseño, implementación y análisis comparativo de controladores PID y de lógica difusa aplicados a un sistema de levitación neumática utilizando una configuración sencilla y de bajo costo basada en un Arduino Uno. La levitación neumática ofrece importantes ventajas en diversa...
Saved in:
| Main Author: | Martínez Añazco, Miguel Sebastián (author) |
|---|---|
| Other Authors: | Moreta Mite, Fanny De Los Ángeles (author) |
| Format: | bachelorThesis |
| Language: | spa |
| Published: |
2025
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30433 |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Desarrollo de un túnel de levitación neumática utilizando un sistema embebido para la optimización de sistemas de mando y control
by: Reyes Navarrete, Gustavo Alejandro
Published: (2022) -
Diseño de un controlador inteligente basado en redes neuronales para regular la posición en un sistema de levitación magnética (MAGLEV)
by: Flores Martínez, Carlos Bolívar
Published: (2020) -
Rehabilitación del sistema de levitación magnética MLS y diseño e implementación de algoritmos de control avanzado
by: Pérez Villacís, Paúl Sebastián
Published: (2017) -
Diseño e implementación de un levitador electro-magnético basado en un control PID utilizando Labview.
by: Guijarro Solórzano, Javier Andrés
Published: (2015) -
Análisis comparativo de parámetros PID mediante controladores de lógica difusa y no lineales usando Simulink/MatLab.
by: García Medina, Melissa Fernanda
Published: (2020)